今年以來,西北油田采油二廠全面打響“提泵效、控躺井”攻堅戰(zhàn),對電泵井實施“技術(shù)改進(jìn)+提前防控+管理提質(zhì)”管理,讓電泵井“挺起腰桿”采油。
自2018年上半年起,西北油田采油二廠12區(qū)塊的稠油生產(chǎn)遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。隨著油藏的開采,含水上升、供液能力下降的問題凸顯,電泵工作環(huán)境惡化,加之部分設(shè)備老化和地面管理問題,電泵故障頻發(fā),接連出現(xiàn)躺井現(xiàn)象。2018年上半年,采油二廠電泵躺井率達(dá)到了6.2%。
如何有效扼制電泵躺井這種勢頭?經(jīng)過在多口井上分析和反復(fù)驗證,該廠攻關(guān)團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),電泵躺井主要表現(xiàn)為軸斷和保護(hù)器失效,主要原因是電泵本身有缺陷、尾管未全覆蓋,如保護(hù)器結(jié)構(gòu)設(shè)計存在缺陷,轉(zhuǎn)軸易被切割損壞;保護(hù)器的應(yīng)用材質(zhì)存在缺陷,配件易損壞;無尾管懸掛裝置,混配效果差,造成電機(jī)負(fù)載不穩(wěn)定,導(dǎo)致電機(jī)燒壞。
弄清楚這些原因后,技術(shù)人員對保護(hù)器進(jìn)行了升級改造。一方面優(yōu)化軸、套配合間隙,并通過優(yōu)化軸竄量增加潤滑性,將軸、套互動改為固定,使套與套互動,防止軸被磨損;另一方面,將機(jī)械密封環(huán)碳化硅和摩擦副銅質(zhì)材料都升級為硬質(zhì)合金以增加耐磨度。在此基礎(chǔ)上,加裝尾管懸掛、優(yōu)化泵型泵掛并改善電泵運(yùn)行條件和工況。通過這一系列技術(shù)改造,大大延長了電泵壽命。
此外,采油二廠還建立了一套電泵動態(tài)風(fēng)險評價體系,找出對油井工況影響的七大因素,制定了油井風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn),并依據(jù)這些風(fēng)險要素的重要程度進(jìn)行動態(tài)評價打分,針對危險級別制定不同油井的日常維護(hù)管理辦法。對高危油井生產(chǎn)參數(shù)、電流動態(tài)變化數(shù)據(jù)重點監(jiān)控跟蹤分析,及時做好工況優(yōu)化調(diào)整工作,一旦出現(xiàn)異常,及時進(jìn)行處理。對含水油井認(rèn)真做好取樣分析,監(jiān)控分析含水變化情況,優(yōu)化含水電泵井生產(chǎn)工況,并制定《含水電泵井生產(chǎn)管控辦法》,實行“一井一策”管理模式。
2019年,采油二廠的電泵躺井得到有效控制。到今年10月,躺井率已控制在2.8%,比去年下降了3.4個百分點。(鄭金國 胡 強(qiáng))